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圆锥破碎机是广泛应用在水利、建材、化工等行业的破碎机,伴随着圆锥破碎机的技术不断发展,客户对其产品质量和性能要求越来越高,破碎机厂家在不断努力满足客户的要求,以下是红星机器对圆锥破碎机主机架生产工艺的研究。
主机架作为圆锥破碎机的重要大型铸件,其结构复杂,壁厚小、均匀。机架的结构特性决定了其很难实现顺序凝固,易产生缩松。生产中主机架变形、缩松、缩孔缺陷比较突出,不仅会影响了圆锥破碎机的质量,增加成本,而且影响了交货期。本文通过分析优化主机架的铸造工艺,保证主机架的顺序凝固及钢液补缩效果。
1、分析实验对象
实验对象选择具有代表性的MP800系列主机架,该圆锥破碎机主机架轮廓尺寸大、结构复杂、匀壁较多,轮廓尺寸为3727x2436(mm),重量35.31,材质为J03006。
2、原工艺方案
(1)确定铸件的分型方案。将腰带处壁厚处和下面大法兰处设计为分型面。
(2)按照铸件顺序凝固方式进行设计补缩方式。
(3)采用底返式浇注系统,通过直浇道和横浇道把钢液引到铸件底部,再由内浇口从底部注入型腔。
存在的问题
按原工艺方案进行造型、浇注,在腰带处发现有大量缩松出现,同时中间轴孔处铸件硬度也达不到技术要求。
原因分析
铸件从浇注温度冷却到室温的过程中,要经历三个相互联系的收缩阶段,即液态收缩、凝固收缩、固态收缩,液-固相线之间的体积收缩是形成缩孔及缩松的主要阶段。容积大而集中的孔洞称为缩孔,细小而分散的孔洞称为缩松。当液体补缩通逍畅通、枝晶没有形成网状结构(枝晶骨架)时,体积收缩表现为集中缩孔且位于铸件可流动单元的上部:而当枝晶形成竹架时。宏观补缩通道被堵寒,这时被枝晶分割包围的液体部分其体积收缩表现为缩松(枝晶范围内)。
红星机器科研人员通过研究金属液在凝固过程的流动状态,提出了质量补缩和枝晶补缩的概念。研究结果表明,缩松是由于金属液的流动受到阻碍,合金凝固收缩得不到金属液的补充而产生的。
液体补缩不充分是缩孔形成的根本原因。在其他凝固过程中液体补缩停止后,进入质量补缩和枝晶补缩。在凝固进行的过程中,枝晶间的通道逐渐变细,若枝晶间通道顶端的压力低于缩孔形成的临界值。枝晶间补缩就停止了。如果已形成的枝晶网状结构还不很坚固,同时在枝晶间又有足够的金属液体压力差存在枝晶臂就会突然破断,使残余液体突然流入枝晶间的隔绝区补缩凝固收缩,这就是"爆炸充填"。在实际铸件的凝固过程中,形成缩松的主要原因是质量补缩和枝晶补缩产生了困难。
工艺措施
新工艺主要从缩松发生部位开始改进,保证朝向冒口的楔形补缩通道畅通。
(1)MP800主机架中腰带处距顶冒口太远,冒口的补缩梯度不够,通过模数计算,增加工艺补贴,加大补缩通道,使补缩通道迟于热节部位凝固,使铸件实现顺序凝固。改进后在冒口与热节之间增加了工艺补贴,从而彻底避免了缩松的发生。
(2)增大冒口有效补缩距离。增大冒口补缩距离有两种方式,即增大冒口、放置冷铁。本工艺修改时,在上下法兰冒口之间设置冷铁,将冷铁放置在壁厚处,增大末端区。
(3)通过局部热处理,使该处铸件硬度达到技术要求。
本次工艺改进方案对铸件产生的缩松得以解决,既保证了主机架的质量,又不会增加生产成本,延迟生产时间,延误交货时间。
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