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沙特图赖夫磷矿属于中低品位难选矿,其原有的选矿工艺所获得磷精矿不达标。为了有效提高其磷精矿品位,红星机器厂家对该磷矿石性质进行了详细分析,并针对其性质做了选矿试验研究,选出浮选工艺、浮选条件及试剂,有效提高了该选磷精矿的品位及回收率,为该磷选厂带来了可观的经济利益。
1、原矿生产工艺存在问题
该磷矿选矿厂原采用焙烧-消化工艺,通过焙烧碳酸盐矿物受热分解,生成MgO和CaO的固体产物并析出CO2气体。焙烧后的矿石用水消化,所含的矿物晶格及其物理化学特性发生突变,加速热裂解,并使MgO、CaO形成氢氧化物微粒,消化后产物经脱泥,除去钙、镁杂质,获得磷精矿。但焙烧-消化工艺能耗高,尾矿pH值高,不利于低碳环保的生产要求。更重要的是,焙烧过程中碳酸盐裂解不充分,同时焙烧矿物的凝结和消化时石灰乳的胶结,导致精矿中含镁较高。
2、实验的仪器设备
本实验采用的主要设备有:球磨机,浮选机,X真空过滤机,电热鼓风干燥箱,电子精密天平,-0.074mm标准分样筛。
3、选矿试验
先将原矿破碎筛分到2mm以下,经堆锥混匀后缩分、方格取样,分别作为实验样、化验样及存样。试验过程中每次称取500g实验样进行试验。根据原矿P2O5品位低,MgO含量高的特点,采用反浮选的工艺流程。脱出含镁、钙白云石,提高精矿P2O5品位,降低MgO含量。进行了原矿筛析试验,磨矿细度试验、混合酸用量试验、捕收剂种类试验、CYH-001用量试验、闭路试验。
1、原矿筛析矿样
经破碎到-2mm后,进行原矿筛析试验。根据原矿粒级分布情况,确定是否需要进行脱泥处理试验。原矿筛析试验结果可看出,-0.019mm粒级含量为7.7%,矿石泥化现象并不严重,P2O5在粗粒级中品位偏高,MgO在各粒级中分布相对均匀,SiO2在细粒级中品位偏高,因此,通过简单的筛分分析法不能获得合格的产品。如果进行预先脱泥,将致使P2O5在脱泥作业中损失,终导致回收率降低。
2、磨矿细度
通过调节磨矿时间控制磨矿细度,再进行一段反浮选试验。调整剂为混合酸15kg/t(H3PO47.5kg/t,H2SO47.5kg/t),捕收剂为CYH-0013kg/t,以粗精矿中P2O5品位和回收率确定佳磨矿细度。结果可看出,随着磨矿细度的增加,粗精矿中P2O5品位和回收率均逐渐增加,当磨矿细度达到-0.074mm含量为85.64%时,粗精矿中P2O5品位达到28.61%,回收率达到74.68%,随着磨矿细度继续上升,P2O5回收率大幅下降,品位变化不大。
综合考虑,确定球磨机粗选磨矿细度为-0.074mm含量占85.64%。
3、混合酸用量
采用磷酸、硫酸的混合酸(混合质量比1:1)作为反浮选磷矿物调整剂,其中磷酸能够抑制磷矿物主要是由于电离产生的PO43-、HPO42-、H2PO4-对磷灰石表面钙离子的特性吸附,同时碳酸盐在酸性介质中其表面会形成CO2微泡,可增加浮选时气泡粒子的附着,有利于反浮选。硫酸可溶解部分碳酸盐,通过化学离解分离出胶磷矿和磷酸盐。在磨矿细度为-0.074mm含量占85.64%的条件下,捕收剂采用CYH-001,用量为3kg/t;抑制剂采用混合酸,用量可变;以粗精矿中P2O5的品位和回收率确定佳混合酸用量。
试验结果可看出,随着混合酸用量的增加,粗精矿中P2O5品位先上升后下降,P2O5回收率先下降后上升。综合考虑,确定混合酸用量为12kg/t(H3PO46kg/t,H2SO46kg/t)。
4、捕收剂种类
矿石磨矿细度为-0.074mm含量占85.64%;采用磷酸、硫酸混合酸(混合质量比1:1)作为反浮选磷矿物抑制剂,用量12kg/t;在捕收剂用量为3kg/t的情况下确定佳磷矿反浮选捕收剂。试验结果显示,自配捕收剂CYH能在反浮选作业中选择性浮出白云石,提高粗精矿中P2O5品位,降低MgO含量。其中,使用捕收剂CYH-001得到的磷粗精矿中P2O5品位为29.57%,回收率为71.48%;MgO品位为2.13%,回收率为13.51%,有效地实现了胶磷矿的磷、镁分离。因此,确定磷矿反浮选捕收剂为实验室自配捕收剂CYH-001。
5、CYH-001用量
在粗选磨矿细度为-0.074mm含量占85.64%的条件下,采用混合酸作为反浮选磷矿物抑制剂,用量12kg/t;捕收剂采用CYH-001,进行捕收剂CYH-001用量试验,以粗精矿中P2O5的品位和回收率确定捕收剂CYH-001的佳用量。试验结果可知,随着捕收剂CYH-001用量的增加,粗精矿中P2O5品位逐渐上升,当CYH-001达到3kg/t,后,粗精矿中P2O5品位上升缓慢,P2O5回收率继续下降。综合考虑,确定捕收剂CYH-001用量为3kg/t。
6、开路试验
在反浮选药剂制度确定后,为考察该工艺流程的稳定性和可行性,进行"1粗1精1扫"的反浮选开路试验。试验结果显示,该矿石经反浮选开路流程选别后,得到磷精矿P2O5品位32.34%,回收率67.42%;MgO品位0.68%;SiO2品位9.12%。获得的精矿产品符合磷制品加工要求,但P2O5回收率较低,采用此流程进行工业生产会造成资源的巨大浪费。
7、闭路试验
根据上述条件试验结果,终确定"1粗1精1扫"的反浮选闭路试验流程。通过闭路试验,获得磷精矿P2O5品位32.15%,回收率72.36%;MgO品位0.77%;SiO2品位10.83%。取得了较好的选别指标。
(1)沙特图赖夫磷矿原矿P2O5品位19.18%,MgO品位7.31%,属高镁钙质碳酸盐磷矿,原有的焙烧-消化工艺无法获得镁含量较低的磷精矿,需进行选矿试验研究,对选矿工艺进行改进。
(2)实验室自配药剂CYH系列捕收剂,对实现胶磷矿磷、镁分离具有较好的效果。通过探索性试验,确定了磨矿细度为-0.074mm含量占85.64%;捕收剂为CYH-001,用量3kg/t;抑制剂混合酸(混合质量比1:1),用量12kg/t的磷矿反浮选流程。终通过"1粗1精1扫"的反浮选闭路试验流程,获得P2O5品位32.15%,回收率72.36%;MgO品位0.77%;SiO2品位10.83%的磷精矿,实现了磷资源的有效回收利用。
近年来,随着磷矿资源得日益枯竭,磷矿品位也逐渐下降趋于贫化。为了有效缓解磷矿资源短缺和磷矿质量下降所带来的问题,合理探索中低品位磷矿的综合利用技术势在必行,此次试验结果不仅有效提高了该磷选厂的经济效益,同时也促进了同类中低品位磷矿的综合利用。红星机器厂家专业生产鄂式破碎机、球磨机、浮选机、磁选机等矿山设备,欢迎大家前来咨询选购!选购热线:0371-67772626。
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